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精益管理,永無止境。
自天鐵公司全面推行精益管理以來,我們通過精準施策、全員發力,實現生產效率躍升、成本持續優化,為企業高質量發展注入新動能。天鐵處處激蕩著深化改革的鏗鏘回響!
新天鐵公眾號、企業微信推出“精益天鐵系列報道”,廣泛宣傳公司推進精益管理中的頂層設計與戰略舉措,生動記錄基層一線的創新實踐與突破性成果。直擊管理改革的攻堅現場,解碼精益基因如何深植企業管理血脈,見證知行合一的磅礴力量!
自公司推行精益管理以來,動力廠將精益項目視為“降成本、提產量”的關鍵“引擎”,組織各科室、車間以提質增效為突破口,強化精益管理培訓,用動態模式全面梳理生產流程、深入挖掘降本增效潛力,并不斷采取措施逐一實施,目前完成78項改善舉措。
精準立項 ?錨定精益航向
動力廠立足自身生產實際,深入剖析存在的問題與潛在改進空間,精心篩選,將提高噸鐵凈發電量、降低外購電成本、降低反送電節約外購電成本、降低氧氣綜合電單耗、降低噸鋼耗水成本這五大項作為精益工作開展的核心,逐層分解、精準發力,開啟了降本增效攻堅戰。
例如,為提高噸鐵凈發電量、降低反送電節約外購電成本,各車間積極動腦筋、想計策。
“我們車間組織職工集思廣益,提出多項速贏舉措,其中,用外網水管道代替原除鹽水泵,直接供給鍋爐凝汽器和8號、9號電循環水管道改造兩項效果特別明顯,尤其是8號、9號電循環水管道改造后,循環水泵替代空冷水泵,向引送風機、給水泵等設備送水,減少了空冷水泵運行時間,節約用電。經測算,預計年創效100萬元。”熱力車間主任丁宇說。
供電車間主任曹勇剛介紹,供電車間發揮主觀能動性,相繼實施了多處線路切改。比如把水源泵站兩個變壓器切改至八泵站,如此不僅在工序限產時,可以每小時多發300至400度電,高爐泵站還停運下來,減少了設備空耗,降低成本;從4號空分至津鐵站敷設3根電纜,便于調整發電負荷,減少8號、9號電的反送電等。
“制氧循環水系統水泵吸入口濾網原置于水池底部,堵塞后無法在線清理,只能停機,影響正常生產。”制氧車間主任李長錄說,他們利用公司系統檢修機會,在水泵入口加裝新的過濾網,并將水池底部濾網拆除,將水池底部過濾轉移至地面以上,實現了濾網在線清理,不僅增加了水量,還提高了壓縮機能效,每日減少5900度電量。
培訓賦能 塑造全員精益理念
“全員精益理念的塑造是實現降本增效、可持續發展的核心驅動力。”綜合科科長、精益專員張雄飛說,為了讓精益理念真正落地生根,動力廠全方位、多層次地開展精益理念培訓活動,力求讓精益思維深入每一位職工的心中,日前已組織精益理論、精益工具培訓20多場次。
“我們車間除邀請專業團隊動力系統老師授課講解之外,安排學習培訓計劃,安排車間精益員針對現場5S管理、問題解決八步法、事故管控的意義及開展路徑等內容,對全員分批進行培訓。”供電車間精益員陳金芳告訴筆者,車間內部開展了四輪培訓。
參訓職工表示,通過精益管理培訓,提升了對精益管理的認知和理解,也在逐步改變思維方式、行為習慣,積極參與精益變革,增強對問題的辨識和解決能力。
如5月30日,供電檢修一班職工在日常點檢電纜隧道時,發現9號發電機并網電纜中間頭異響,B、C相中間頭有放電現象,伴有填充物流出,立即上報。經風險評估后,動力廠及時向公司提交停機處理隱患申請,及早對電纜中間接頭進行檢查更換,有效避免了因電纜中間接頭隱患惡化而造成電纜接頭放炮、進而影響上下游事故的發生。
動態推進 ?激發管理活力
為確保精益管理向縱深推進,動力廠建立廠長帶隊展開項目推進、現場走線機制。在項目實施過程中,動力廠精益團隊采用動態推進的靈活方式,對項目進展情況進行跟蹤、評估、分析、復盤,及時發現問題并調整策略。同時,鼓勵項目團隊成員之間加強溝通與協作,形成強大的工作合力。
各職能科室、車間,圍繞精益目標,明確責任、各履其職,用釘釘子精神抓落實。以“降低噸鋼耗水成本”為例,氣水車間提出廠南泵站回收南排污水、神山污水回收泵站污水回收泵改造的建議,機修車間抽調精干力量配合實施,綜合科跟進督辦,使改造項目安全高效完成,及早投入運行,起到了減少新水消耗、降低電耗的效果。
創新是精益管理的靈魂。動力廠大力鼓勵職工積極參與精益項目,提出創新性的解決方案。對在項目中表現突出、提出有效創新建議的職工給予獎勵,激發職工的積極性。“每周都有精益管理新舉措,截至目前97項措施已完成78項,19項正在推進。”精益專員郝飛飛說。
通過以精益項目為“引擎”、以提質增效為突破口,動態推進精益管理,動力廠在能源利用、生產效率、設備運行參數等方面實現了顯著提升。下一步,動力廠將繼續深化精益管理,不斷探索創新,持續優化能源效率效益,為企業發展注入新的動力。
圖文丨尹紅偉
編輯丨趙雪依
出品丨天鐵傳媒中心
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